“对对对。”众人纷纷附和。
“不过。”小刘又说,“这个项目难度不小啊。”
“温控系统得反复测试。”
“加热盘的设计也不简单。”
“怕什么。”李明拍了拍胸脯,“咱们都是清华北大毕业的。”
“这点困难算什么。”
“就是就是。”
“那咱们赶紧开始吧。”小赵说道,“我先去找资料。”
“研究一下加热盘的设计方案。”
“我也去查查温控器的原理。”李明也说。
“一起冲!”
……
接下来的一个月。
电饭煲项目组进入紧张的研发阶段。
技术科的实验室里,到处都是忙碌的身影。
李明带着几个人,研究温控系统。
“这个双金属片的厚度要多少?”
“试试零点五毫米的。”
“不行,太厚了,反应太慢。”
“那零点三毫米呢?”
“可以试试。”
他们找来各种厚度的双金属片,反复测试。
有时候温控器切断得太早,米饭还没熟。
有时候又切断得太晚,米饭都煮糊了。
“靠,这个温度怎么这么难控制。”李明抓狂。
“别急别急。”小赵安慰道,“慢慢调。”
“总能找到合适的参数。”
他们连续加班了好几天。
终于找到了最佳的双金属片厚度和切断温度。
“成了成了!”李明兴奋地跳起来,“温控器可以用了!”
另一边。
小赵在研究加热盘。
他尝试了好几种设计方案。
有的是平板式,有的是螺旋式,还有的是蜂窝式。
但测试下来,效果都不理想。
“不行啊。”小赵挠头,“平板式加热不均匀。”
“螺旋式又太复杂,成本高。”
“蜂窝式倒是不错,但热效率低。”
他陷入了困境。
许成梁知道后,来到实验室。
“小赵,遇到困难了?”
“是的,许厂长。”小赵苦恼道,“加热盘的设计搞不定。”
“让我看看。”许成梁拿起图纸。
他仔细研究了一会儿。
“你的思路没错。”他说道,“但有个地方可以改进。”
“哪里?”小赵眼睛一亮。
“加热盘不一定要是平的。”许成梁在纸上画了起来,“可以做成凹形。”
“中间低,四周高。”
“这样热量就能从中心向四周均匀传导。”
“而且。”他又补充道,“在凹形表面做一些纹路。”
“增加接触面积,提高热传导效率。”
“妙啊!”小赵恍然大悟,“我怎么没想到。”
“试试吧。”许成梁拍了拍他的肩膀。
小赵立刻按照新方案制作加热盘。
测试结果显示,加热均匀度大幅提升。
“许厂长太厉害了。”小赵佩服得五体投地。
内胆材料这边。
小陈试验了铝、不锈钢、陶瓷等各种材料。
铝的导热性好,但容易氧化。
不锈钢耐腐蚀,但导热性差。
陶瓷安全健康,但易碎。
“我去,没有完美的材料啊。”小陈苦恼。
张远过来指导。
“小陈啊,材料选择要综合考虑。”他说道,“没有完美的,只有最合适的。”
“那您觉得哪种最合适?”小陈虚心请教。
“我建议用铝合金。”张远说道,“导热性好,价格便宜。”
“至于氧化问题。”他又说,“可以在表面做阳极氧化处理。”
“形成一层保护膜。”
“这样既安全,又实用。”
“明白了,谢谢张主任。”小陈高兴道。
外壳设计这边。
小刘画了好几版图纸。
有的很花哨,有的很简朴。
“这个怎么样?”他拿给许成梁看。
“太花哨了。”许成梁摇头,“老百姓不喜欢这种。”
“要简洁大方,耐看。”
“那这个呢?”小刘又拿出一张。
“太简陋了。”许成梁又摇头,“没有美感。”
“这。”小刘有些为难。
“你看这样。”许成梁拿起笔,在纸上画了起来。
“外壳用圆弧形,柔和不生硬。”
“颜色用白色或米色,干净清爽。”
“顶盖做成透明的,能看到里面的米饭。”
“这样既实用,又美观。”
“哇,许厂长,您这设计太棒了。”小刘惊叹。
第285章 王厂长动心
接下来的一段时间,整个项目组进入了紧张的研发阶段。
实验室里,李明和几个技术员正在测试温控器的性能。
“温度计显示一百零二度。”一个技术员报告道。
“温控器动作了吗?”李明问。
“动作了。”另一个技术员回答,“电路已经切换到保温模式。”
“好。”李明记录下数据,“再测试一次。”
测试了几十次,温控器的性能基本稳定。
但偶尔还是会出现温度控制不精准的情况。
“还得改进。”李明皱着眉头。
车间里,王小磊正在指导工人制作加热盘。
“师傅,这个环形加热丝的间距要均匀。”他指着图纸说道。
“不能有疏有密。”
“明白。”老师傅点头,“我仔细着呢。”
“还有这个焊接点。”王小磊又说,“一定要焊牢。”
“别担心,保证质量。”
材料实验室里,孙晓娟正在检测内胆样品。
“这批内胆的阳极氧化层厚度是多少?”她问技术员。
“十五微米。”技术员回答。
“不够。”孙晓娟摇头,“至少要二十微米。”
“不然防腐蚀性能达不到要求。”
“好的,我马上通知加工厂。”